Трудности обеспечения и контроля условий депрессии в системе скважина-пласт в зонах очень высокой проницаемости

 К сожалению, одна из лучших возможностей применения технологии бурения с депрессией, в пластах с очень высокой проницаемостью (макротрещиноватые меловые отложения, кавернозные карбонатные породы, несцементированные высокопроницаемые песчаники), также проблематична. Эффективный контроль за поведением таких пластов в условиях их высокого естественного начального давления, даже при относительно низком гидростатическом давлении в стволе скважины, становится трудно осуществимым. Осуществление буровых операций при поступлении в скважину больших объемов пластовых жидкостей и высоком давлении на поверхности скважины становится слишком рискованным и дорогостоящим, особенно в экстремальных условиях бурения, например, в условиях морского бурения. Дальнейшие усовершенствования систем наземного и контрольно-измерительного оборудования должны расширить возможности применения бурения с депрессией при разбуривании таких пластов.

Настоятельную необходимость непрерывного соблюдения условий депрессии в системе скважина-пласт при бурении и заканчивании скважин наглядно иллюстрирует следующие два примера из практики бурения с депрессией.

Бурение одной из газовых горизонтальных скважин при условии депрессии в Канаде осуществлялось в низкопроницаемом (2 мД) карбонатном пласте, характеризуемом субостаточной 15-процентной водонасыщенностью. Вследствие возникавших ранее проблем загрязнения пласта в результате имевших место процессов улавливания и впитывания водной фазы пластом при бурении с положительным дифференциальным давлением в системе скважина-пласт продуктивность скважин была низкой. По этой причине было принято решение о бурении с депрессией данной скважины с применением азотно-углеводородной    системы    очистки    забоя.    Бурение    выполнялось    при    пониженном гидростатическом  давлении  в  скважине  0,7  МПа.   В  процессе  бурения  с  депрессией достигались максимальные дебиты скважины 140-200 тыс. м газа в сутки. Затем скважина была заглушена раствором на водной основе для последующего ее заканчивания традиционным способом. Однако заканчивание скважины обернулось более чем 50-кратным снижением коэффициента ее продуктивности и причиной этому явилось несоблюдение условий депрессии в системе скважина-пласт при заканчивании, что вызвало серьезные нарушения эксплуатационных качеств пласта вследствие эффекта улавливания водной фазы.

Social Like