Проект бурения скважины предусматривал проводку в верхней части газовой залежи горизонтального ствола, не нарушая эксплуатационные качества пласта

Проект бурения данной скважины предусматривал проводку в верхней части газовой залежи горизонтального ствола, не нарушая эксплуатационные качества пласта, для обеспечения максимально возможного дебита скважины и предупреждения    образования конуса обводнения. Программа бурения была схожей с программой бурения скважины 12-16-33-3W5M. Используя традиционную буровую установку, в скважину на кровлю пласта Падди при угле наклона 90° была спущена 139,7-мм промежуточная колонна. Спуск колонны производился на глубину по вертикали 555 м (глубина по инструменту - 649 м). Буровая установка затем была демонтирована и вывезена, а на ее месте смонтирована гибридная установка с колонной гибких труб. С помощью примененной первой компоновки низа бурильной колонны было выполнено разбуривание цемента. Для создания условий депрессии в скважину производилась закачка азота. В качестве промывочной жидкости использовалось также дизельное топливо. Затем выполнялось бурение горизонтального ствола скважины, с глубины 649 м (по инструменту) и до глубины 811м. Через каждые 46 м производилось контрольное шаблонирование ствола.

Дебит скважины, однако, оказался слишком мал вследствие, как выяснилось, очень высокого уровня расположения горизонтального ствола в продуктивной зоне. Было решено пробурить новый ствол на более низком уровне, обеспечив таким образом проникновение в более продуктивную зону пласта. Второй ствол был пробурен в интервале 667-750 м (по стволу). После выполнения буровых работ в более продуктивных отложениях были проведены испытания скважины. При противодавлении 1,9 МПа был достигнут стабильный дебит скважины 142 тыс. м газа в сутки. Общая длина пробуренных горизонтальных стволов скважины составила 244 м.

В апреле 1998 г. скважина 104/1-16-82-7W6M была введена в эксплуатацию. Начальный дебит скважины составил 105 тыс. м3 газа в сутки при депрессии 20% по отношению к пластовому давлению. За 8 месяцев эксплуатации скважины суммарный объем добычи газа составил 22,6 млн. м3.

Social Like